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新疆大型风机轴承烧瓦原因及其处理办法

发布日期:2021-06-21 作者: 点击:

新疆大型风机轴承烧瓦原因及其处理办法

发电有限公司2×300MW扩建工程6号机组引风机是成都电力机械厂制作的型号为AN28e6静叶可调式轴流风机,风量为268.74m3/s,风压为4711Pa;电机是沈阳电机股份有限公司供给的型号为YKK710-8电机,电机转速为744r/min,功率为1 800kW,电压为6 000V.电机两头为滑动轴承结构,瓦宽为220mm,甩油环外径为363mm,厚度为11.5mm,宽度为30mm,质量为3060g;轴颈外径为200mm,椭圆度偏差为0.2mm.油室两侧各有一个油位计,轴承座与下轴瓦之间有一个电加热器,下轴瓦下面有一个测温元件。电机轴承的冷却办法为天然冷却。

  第一次试转时,甲侧引风机电机推力端轴瓦温度升高,定值维护停机;乙侧引风机电机胀大端轴瓦温度升至报警值,为了防止设备严重损坏,手动停机。查看发现甲侧引风机电机推力端轴瓦有烧瓦现象,乙侧引风机电机胀大端轴瓦部分有磨痕。现场消缺,重新设备后,电机试运转4

  h无异常现象。锅炉空气动力场实验时,2台引风机电机的轴瓦温度稳定在61.9℃(甲)、59.5℃(乙)后略微下降,滚动正常。

  2005年4月1日,电除尘气流散布实验过程中除电机轴瓦温度稍高外,其他正常。可是在气流散布实验快完毕后,16∶00,62号引风机电机侧轴瓦温 度快速攀升至62.4℃时;16∶30,61号引风机风机侧轴瓦温度快速攀升至61.2℃,都有进一步上升的趋势。为了维护设备,手动停机。2台电机气流散布实验时引风机轴瓦温升值见表1.

  表1 气流散布实验时引风机轴瓦温升值

  时间 61号电机轴承温度/℃ 时间 62号电机轴承温度/℃

  电机侧 风机侧 电机侧 风机侧

  12:00 19.0 18.1 12:00 19.9 16.7

  13:00 40.1 38.5 13:00 41.4 35.7

  14:00 48.7 49.1 14:00 53.9 47.2

  15:00 50.7 51.9 15:00 56.9 50.3

  16:00 53.1 55.8 16:00 59.2 52.9

  16:30 54.8 57.9 16:01 62.4 53.5

  16:31 55.2 61.2

  4月2日~4月5日对电机轴瓦崩溃查看,发现2台电机端外侧和风机端外侧轴瓦均有磨瓦现象,但内侧没有磨瓦现象。一起发现油挡邻近轴颈处油光滑显着缺乏。对瓦面作刮瓦处理试转,当温度到达56~60℃后,瓦温快速攀升。前后试运转达11次,每次状况都差不多。解瓦查看发现,瓦面痕迹共同。加大冷却油量后,不再烧瓦,但温度依然升至62℃,而且跟着气温的动摇而动摇。整个过程中,2台风机轴系振荡很好,最大振荡均为1丝左右。

  2 原因剖析

  打开轴瓦对轴承进行了仔细查看,如压力角、空隙、椭圆度等,甲、乙侧引风机电机轴承查看数据见表2.所有数据都符合标准和厂家技术要求,能够扫除设备不当的原因。

  表2 甲、乙侧引风机电机轴承查看数据

  查看项目 甲侧引风机电机 乙侧引风机电机

  推力端 胀大端 推力端 胀大端

  电机轴与轴瓦之间侧空隙/mm 0.15 0.15 0.15 0.15

  电机轴与轴瓦之间顶空隙 /mm 0.33 0.32 0.32 0.33

  电机轴瓦触摸角 75° 75° 75° 75°

  电机轴瓦触摸面/点·cm-2 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

  轴肩与轴瓦之间空隙/ mm 7.4 7.6 7.5 7.4

  因为引风机轴系轴向、水平、垂直方向振荡都很小,所以扫除了轴系不对中、磁力线中心、电机根底等问题。瓦面没有被电击的痕迹,所以也扫除了轴承座绝缘不行和转子磁通量轴向散布不均等原因。2台风机为同一批产品,且烧瓦产生的过程和症状非常相似,所以初步确定毛病原因是共同的。

  由这2台引风机电机轴瓦温升高直至烧瓦整个过程,通过对原始记录的数据资料进行剖析,初步判断毛病是因为甩油环滚动带上来的油量太少,鄙人瓦压力角内无法构成和坚持必定厚度的油膜,导致轴颈与轴瓦触摸冲突。瓦温、油温升高后,光滑油的黏度下降,加重了油膜的损坏,直至轴瓦与轴颈冲突,温度急剧升高。当温度到达某一临界数值时,油膜承压才干低于轴颈压力,由此将引起恶性循环,导致轴瓦温度快速攀升。

  加大光滑冷却油量后,光滑油位高于轴瓦下瓦面,这尽管缓解了油膜的损坏,在必定程度上防止了轴与轴瓦的直接触摸,可是此时的平衡温度到达62℃,是一种高位平衡,轴承运行危险太大。

  3 改善办法

  (1)更换光滑油。用46号机械油替代46号透平油,意图是为了进步光滑油的黏度,使得在甩油环滚动时能够带上更多的油。但高温时,机械油黏度的下降程度比透平油大。可是实验证明,作用并不显着。

  (2)对轴瓦进口油囊作加深处理。在出油侧添加出油油囊,在瓦面开网状油槽,意图是为了加大轴光滑冷却油的循环速度。上述办法没有起到决定性作用。

  (3)对甩油环进行改善。在粗糙甩油面内侧开浅斜槽,在甩油环旁边面加开几条浅油槽。该办法一起带来了正、负两方面的效应。正面作用是有利于甩油环在滚动过程中储油,使得带油量添加。负面作用是油槽加深,出油量相对于带油量的比重下降。

  (4)加大光滑油量。将油位实践高度到达下瓦面以下(图纸要求下瓦的2/3高度),这样尽管缓解了油膜损坏,但油位太高,以致部分换热作用变差,平衡时温度太高,危险加大。

  (5)在油室内加设盘管式水冷却设备。该办法相对比较简易便利。可是因为油室结构特殊,且添加冷却设备将相对减少油室中的油量,如果产生冷却水效率下降或者上层油温升高现象(冷却只能针对基层油),温度就不能很好控制。

  现场施行作用标明,施行上述多种办法后的作用并不显着,以上办法不能够从根本上解决轴瓦温度过高的问题。

  在这种状况下,只要改动光滑冷却办法,才干到达轴瓦降温的意图。在对问题进行剖析的根底上,决定采用电机轴承外循环冷却设备。改善前、后轴瓦结构图,分别见图1、图2.电机用外循环光滑体系见图3.尽管添加了出资,但有效地添加了散热量和光滑流量。在挑选油循环的途径上,采用进油(冷油)喷淋,油室高位油溢流回油的计划。在电机轴承外部加装一套循环光滑油体系,供2台电机4个轴瓦用。甩油环依然保存,在每个轴承上瓦靠进油侧装1根Dg15的进油管,设备1个Dg15的阀门,以便调节进油量的大小,0.2MPa压力对轴颈直接喷淋。每个轴瓦约有4L/min的光滑油流经瓦面,充足的油量构成必定的油膜,保证冲突面处于液体冲突状况,并及时带走轴承产生的热量。用轴承座的预留接口做回油接口(管径为Dg50),使油室依然坚持原有的油位高度。当外循环设备产生毛病或断电,导致短时间意外事端产生时,甩油环依然能够向轴瓦供油。值班人员发现瓦温上升快,温度高等异常状况后,能够及时处理,采纳办法以防止烧瓦事端的产生。

  为确认电机轴承外循环冷却设备的可靠性,设备装好后,将6号锅炉的一次风机、送风、密封风机和引风机悉数发动,按照设备的额定工况进行满负荷运行,运行48h,整个过程中最高温度一直坚持在37℃左右,说明上述计划起到了很好作用。


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